北海造船缩短系列船分段建造周期 提高生产效率
发布时间:2023/12/12 文章来源:山东省船舶工业行业协会
本着“工序前移、成本受控、安全生产、提升资源利用率”的原则,中国船舶集团青岛北海造船有限公司船体制作工程部研究、策划,优化施工建造流程,缩短集装箱船、21万吨系列船分段建造周期,真正达到降本增效的目的。
事先算赢 策划阶段全面评估
2023年初,船体制作工程部结合公司“降本增效”的原则,针对“集装箱船及21万吨系列船”的建造方案,以“提高分段产出、缩短分段建造周期”为导向,通过优化建造流程,开展一系列评估、策划工作:(1)聚焦部门曲型分段制作瓶颈,优化板带梁和箱船台阶组立的节拍化生产流程,以实现曲面厂房胎位资源的扩增及吊车负荷的平衡,并提高了曲型分段胎位定置率,提高人均生产效率;(2)围绕21万吨散货船槽型分段制作瓶颈,引进FAB焊接方法并成立高效焊接班,提升焊接效率和焊缝合格率,缩短槽型分段制作周期。
事中控赢 组织过程步步为营
策划方案确定后,部门组织区域内相关人员对具体流程进行讨论、分析,组织申请、制作工装;与焊培人员研究、确定新型焊接工艺,并组织实施焊接实验,及时解决现场施工问题,确保生产有序进行。
事后真赢 实施效果顺利圆满
1.充分利用平面厂房流水作业优势,调整工艺流程,降低后道工序生产负荷:
(1)集装箱船台阶中组立由曲面调整至平面施工。充分利用工装胎架,实现了集装箱船台阶中组立流水作业,较曲面施工周期缩短1/3。(2)集装箱船水密横壁中组立由大组调整至平面施工。极大地缩短了该中组立施工周期,减少了大组吊车用量。(3)集装箱船抗扭箱拼板调整到平面FCB流水线焊接。通过修改部分板片坡口形式,调整坡口角度,使用FCB三丝埋弧自动焊方式进行板缝焊接,达到焊缝一次成型的效果。抗扭箱纵骨转由平面纵骨角焊机(FWG)进行多层多道焊,焊接速度快,且单次可进行多根纵骨焊接,加快了分片建造效率。(4)21万吨散货船3203、3212分段散装T型材调整至平面施工。充分利用平面吊车资源,将大组散装T型材调整至平面施工,减少吊车用量。(5)将曲面上胎板带梁施工调整到平面南跨进行施工,形成板带梁流水节拍化。曲面厂房东西大门拼板区取消,改成活络胎进行其他分段施工,多出4个分段胎位。板带梁调整后节省大量的吊车资源及东西大门场地资源,曲面厂房人均效率由原来的10吨/人*月提高到14吨/人*月。(6)改善FCB终端处理工艺,降低施工难度。在预焊封底法的基础上,通过坡口及间隙的工艺修订,采用CO2衬垫平对焊接,在拼板阶段实现终端封焊区域的焊缝背面成型,降低了施工难度。
2.组建成立了FAB高效焊接班。班组共完成了BC210K-18#19#27#28#31#32#
共6艘船180只横舱壁分段,1060道边接缝,约15900米焊缝,约49000米。相比以往的焊接方式,其焊接效率提高至少两倍,而且避免了分段翻身后的碳刨及焊接作业,且焊接变形小,无需调火即可满足精度要求,分段制作周期缩短3天以上,报验周期缩短5天以上,大组胎位周期从2022年平均19天缩短至13天,减少6天,生产效率提升明显。
通过上述流程优化、工序前移,最终实现了“缩短系列船分段建造周期、提高生产效率”,真正达到“降本增效”的目的。